"Союз" пристыковался к МКС в ручном режиме из-за недобора тяги двигателя

Автор фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

Причиной ручной стыковки "Союза" с МКС стал недобор тяги одного из двигателей причаливания и ориентации или сбой программного управления системы сближения. Официально причины происшествия пока не названы.

Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-19М" с экипажем новой экспедиции пристыковали к МКС вручную из-за недобора тяги одного из двигателей причаливания и ориентации, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Вместе с тем источник РИА Новости назвал недобор тяги сомнительной причиной внештатной ситуации. "На определенном этапе подлета стало понятно, что автоматика не доведет корабль до МКС. Вероятно, это связано со сбоем программного управления системы сближения и автоматической стыковки "Курс-А", уточнение причин продолжается", - сказал источник агентства.
Ранее другой собеседник ТАСС заявлял, что причиной сбоя при стыковке 15 декабря стала наводка радиосигнала от американского грузового космического корабля Cygnus, который находится в составе МКС с 9 декабря. Однако в Роскосмосе эту версию решительно опровергли.
"Союз ТМА-19М" под управлением командира Юрия Маленченко несколько раз подходил к станции и отходил от нее, пытаясь пристыковаться с использованием системы "Курс", однако в итоге был вынужден использовать ручной режим. Официально причины происшествия пока не названы.
В итоге стыковка с МКС произошла 15 декабря в 20:33 мск. Новый экипаж на борту станции - россиянин Юрий Маленченко, американец Тимоти Копра и британец Тимоти Пик - в ближайшие 7 месяцев будут выполнять работу по дооснащению российского и американского сегментов МКС, будут работать с новым грузовым кораблем "Прогресс-МС" и примут американские грузовые корабли Dragon и Cygnus.